TY - JOUR ID - 4822 TI - طراحی و ساخت کنترل‌کننده بهبودیافته مد لغزشی مرتبه کاهش‌یافته با کنترل PI برای مبدل POESLL JO - مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز JA - TJEE LA - fa SN - 2008-7799 AU - گودرزیان, علیرضا AU - ابجدی, نویدرضا AU - عرب مارکده, غلامرضا AU - عبداللهی, یحیی AD - دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی و مهندسی Y1 - 2016 PY - 2016 VL - 46 IS - 2 SP - 209 EP - 219 KW - مبدل Luo KW - کنترل‌کننده مد لغزشی KW - کنترل مستقیم ولتاژ KW - نمونه آزمایشگاهی DO - N2 - در این مقاله، یک کنترل‌کننده بهبودیافته مد لغزشی مرتبه کاهش‌یافته و با کنترل‌کننده PI، برای مبدل positive output elementary super lift Luo (POESLL) در حالت پیوسته معرفی شده است. به دلیل عمل کلیدزنی پی‌درپی، رفتار این مبدل به‌شدت غیرخطی است. کنترل‌کننده طراحی‌شده عملکرد دینامیکی و استاتیکی این مبدل را بهبود می‌دهد. اصلی‌ترین مزیت این کنترل‌کننده در مقایسه با دیگر کنترل‌کننده‌ها، کنترل و تنظیم ولتا‍‍‍ژ خروجی به‌طور مستقیم است. عملکرد این کنترل‌کننده در برابر تغییرات نقطه کار در نرم‌افزار متلب بررسی شده است. علاوه بر این، یک نمونه آزمایشگاهی از آن ساخته شده است. نتایج عملی نیز نشان می‌دهند که این کنترل‌کننده، عملکرد بسیار خوبی در مقابل تغییر نقطه کار مبدل دارد. UR - https://tjee.tabrizu.ac.ir/article_4822.html L1 - https://tjee.tabrizu.ac.ir/article_4822_5feca9b08b63b9bd3d43a538252f82f3.pdf ER -